減速機損壞故障分析 立磨減速機故障分析
2022-03-10 08:41:00 點擊量:
型號:日本新寶諧波減速機,WPU-80-80-CN-14K
WPS-63-80-SN-LE-14K
WPS-50-50-SN-LE-14K
故障描述:減速機磨盤與行星轉(zhuǎn)架固定螺絲全部斷裂,轉(zhuǎn)架下沉,運轉(zhuǎn)噪音,震動,溫度超標,主電機電流波動。
1.該減速機打開磨盤防塵蓋,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部螺絲全部斷裂,該螺絲12.9級,是連接磨盤與行星轉(zhuǎn)架的關(guān)鍵部件。
2.減速機為外置低壓稀油站潤滑,機子拆開后,檢測潤滑油嚴重失效,發(fā)黑,粘度降低,內(nèi)部鐵粉沉積嚴重。
3.潤滑油上倉內(nèi)部有工具異物(應是上次維修所留)
4.內(nèi)部噴油管大量堵塞
5.瓦面研磨損傷
6.太陽輪齒面損壞,上部靠近球頂位置嚴重。
7.內(nèi)此套齒面損壞
8.鼓型齒齒面損壞
9.箱體磨損損傷
10.注油管磨損
11.所有軸承全部研磨損傷。
原因分析:
問題一:大面積損害原因。
從損壞情況分析,該減速機磨盤和減速機行星轉(zhuǎn)架固定螺絲斷裂時間與減速機故障停機時間,存在較長間隔。推斷分析應該在3個月左右-或半年以上時間。減速機磨盤與轉(zhuǎn)架固定螺絲斷裂以后,轉(zhuǎn)架下沉,導致太陽輪兩端球頂出力,球頂研磨消耗以后,大量大顆粒掉落損壞太陽輪齒面,行星輪齒面,齒圈齒面,球頂研磨繼續(xù)消耗,位置越來越低,行星輪下端跑出齒圈嚙合范圍,向下直接研磨箱體,產(chǎn)生大量鐵粉,這也就是圖片中減速機上倉鐵粉沉淀1CM多的原因。轉(zhuǎn)架繼續(xù)向下,研磨范圍越來越大,阻力越來越強,同時,隨著齒面的不斷惡化,噪音,震動,溫度,電機電流,越來越大,只能故障停機檢修,
推斷這臺減速機應該在初期產(chǎn)生問題時,客戶沒有及時停機檢修,又堅持使用了一段時間,不得已才停的機,按照鐵粉量的產(chǎn)出,客戶的稀油站濾芯應該早已失效,或者直接拔出未裝。不然,油站都無法正常使用。
問題二:該減速機磨盤和減速機行星轉(zhuǎn)架固定螺絲為什么斷裂。
根據(jù)減速機內(nèi)部照片與內(nèi)部損壞零件分析,無任何異常情況。那么,推斷減速機外部情況,我們可以推斷假設幾種可能產(chǎn)生的原因,一起討論分析。
1.磨盤總成存在震動,或波形沖擊。
2.停機前三個月左右,磨輥有嚴重損壞情況記錄。
3.停機前三個月左右,磨倉內(nèi)有排渣異常停機記錄。
4.磨盤與減速機連接松動,產(chǎn)生夾角。
5.減速機基礎底板變形,或地腳螺栓松動。(找正基礎底板的平行度,使之符合 0.05mm/m 的平行度要求。)
上述分析總結(jié)就是磨機異常導致的減速機損壞。
下面提醒一下,因此機還需投入運行,那么,與此機配套的低壓潤滑稀油站,就必須徹底清潔,沖洗所有管道,注入新油后才能使用,下面是減速機的沖洗步驟,可以參考一下。
減速機潤滑系統(tǒng)的清潔度是十分重要的,運轉(zhuǎn)前必須進行串油清洗。接好稀油站與減 速機之間的進油管和回油管,向油箱內(nèi)注入其容積約 60%的 N320 或 N220 工業(yè)閉式齒輪油, 在稀油站低壓法蘭處放置銅濾網(wǎng)。
清洗前,將清洗油加熱到 50℃(開通旁路閥并關(guān)閉出油口閥門,使油在油箱內(nèi)自循 環(huán),以防加熱時結(jié)碳),然后打開出油閥,關(guān)閉旁路閥,啟動油站串油。
清洗過程中,開始每小時檢查并清洗一次磁過濾器和雙聯(lián)過濾器濾網(wǎng)。4 小時后每 隔兩小時檢查一次,串油 12 小時并確認沒有雜物后,停止沖洗。拆下稀油站出油口處安放 的銅濾網(wǎng)并清洗干凈后放回原處。擰緊螺栓,繼續(xù)進行串油清洗,直到安放的銅濾網(wǎng)確認無 雜物后,此項工作才可結(jié)束。